SRT-Ⅳ型乙烯裂解爐管失效分析及處理措施
摘 要:簡介乙烯裂解爐管的結構及運行特點,爐管檢修情況,爐管壁溫和爐管滲碳情況,分析乙烯裂解爐管失效原因,簡介延長爐管壽命的處理措施。
關鍵詞:爐管 溫度 滲碳 裂紋
1.前言
某乙烯裂解裝置有5臺ABB Lummus Heat Transfer ,爐型為SRT-Ⅳ HS。每臺乙烯裂解爐輻射段的盤管共有4組爐管,每組有16根下降管2根上升管。下降管規格為φ54.2X5.5X12431mm,材質為HPM,材料加工方法為拉伸軋制;上升管規格為φ135X7.5X11392mm,材質為HP40+Nb,材料加工方法為離心鑄造,鈮含量為0.6-1.5%,設計使用溫度為1115℃,熔點為1350℃,使用壽命約為10萬小時。該乙烯裂解爐輻射段的爐管運行特點是:爐管內介質溫度高,在800℃以上,爐管外壁的溫度高達1110℃以上,操作壓力低于0.2MPa。該乙烯裂解爐1995年8月投產,1997年輻射段的爐管出現嚴重的表面氧化、彎曲、蠕變、蠕脹、鼓包等現象,上升管的情況較嚴重,以后多次出現裂紋噴火現象。在輻射段上升管的檢修過程中,發現爐管內壁出現很多裂紋,影響乙烯裝置的安全生產和經濟效益。
2.乙烯裂解爐管檢修統計
對乙烯裂解爐輻射段的爐管從1997年到1999年的檢修情況進行了統計,輻射段的爐管檢修情況統計見表1。
表1 爐管檢修情況統計
3.乙烯裂解爐管外壁溫度
裂解爐管外壁的溫度的測量采用儀器為MINTA TR-630,所測輻射段的爐管外壁的溫度都作了記錄。表2是在1997年乙烯裂解爐管外壁的測溫記錄中隨機抽出的,表2中“上”表示從裂解爐上部觀火孔位置測量的爐管溫度,“中”表示從中上部觀火孔測量的溫度,“下”表示從下部觀火孔測量的溫度。從表2可以看出,上升管比下降管的溫度高,爐管中部比上下部的溫度高,同一根爐管,爐管外壁的溫度不均勻,并且有超溫現象。
表2 裂解爐管外壁測溫記錄
4.乙烯裂解爐管滲碳檢驗
1998年5月,利用乙烯裂解裝置停工檢修期間,委托大連理工大學對乙烯裂解爐管進行了滲碳厚度檢測,在爐管的同一高度相隔180度各檢測一點,滲碳報告檢驗結果是以壁厚6mm的裂解爐管為標準,摘錄的檢驗數據見表3。
表3 乙烯裂解爐管滲碳層厚度檢測記錄
表3中所給數字的意義為:0表示未形成滲碳層;1表示滲碳層為1mm以下;2表示滲碳層為1-2mm以下;3表示滲碳層為2-3mm;4表示滲碳層為3-4mm;5表示滲碳層為4-5mm;6表示滲碳層為5-6mm(亦即包括滲透)。從表3中可以看出上升管滲碳嚴重,有些已滲透。
5.乙烯裂解爐管化學成分分析
對三種不同使用狀態的輻射段上升管,采用直讀光譜儀進行化學分析。第一種是全新的爐管,分組編號為LG-1;第二種是使用約兩萬小時,爐管的氧化不嚴重,爐管橢圓和彎曲變形不明顯,爐管內壁分組編號為LG-2-1、2,爐管外壁分組編號為LG-2-3、4;第三種是在爐管運行中已出現兩條環向裂紋,裂紋長度分別為60mm和110mm,橢圓度在11.5mm-18.1mm之間,爐管的兩個迎火面有大小不一的麻點或坑,分組編號為LG-3-1、2、3,爐管外壁的氧化嚴重,且有氧化皮脫落,編號為LG-3-4。三種不同使用狀態的輻射段上升爐管化學成分分析結果見表4。
表4 乙烯裂解上升管化學成分報告
注:直讀光譜儀所測含碳量上限為3.24%,爐管的碳含量大于3.24%時,其含碳量的具體數值只顯示3.24%。
由表4可以看出,爐管內壁的含碳量較爐管外壁的含碳量高;滲碳嚴重的爐管碳含量高于3.24%;Cr、Nb含量偏低;Ni含量偏高;S、P含量正常;Nb含量隨含碳量提高而降低。對滲碳爐管進行了機械性能試驗,其結果表明:滲碳爐管的抗拉強度和屈服強度明顯下降,滲碳爐管的延伸率下降。
6.乙烯裂解爐管失效原因分析
滲碳是指在高溫下碳原子由碳勢高的原料氣向爐管中擴散的現象。乙烯裂解爐管內介質主要有各種烷烴、烯烴、炔、氫氣、芳烴、焦油、H2O、CO、CO2等組成,各種烴類經過裂解后析出活性炭,活性炭將吸附在金屬表面上,經擴展進入金屬內部而產生深碳。
通過實驗看出,由于高溫滲碳和蠕變的作用,使得爐管的金相組織發生變化,隨著時間的延長,滲碳層厚度加深,滲碳層碳化物數量增加,使滲碳層的塑性降低,脆性增大,易于裂紋的產生;滲碳區內表面出現網狀裂紋,滲碳層內則呈現大小不一的裂紋,裂紋在滲碳層內沿晶界開裂和擴展;爐管處于高溫蠕變操作條件下,材料組織發生變化,并出現空洞,在滲碳層內,隨著空洞數量的增加和相連接,最終形成裂紋,而深碳層內原有裂紋油沿著空洞發展,加快了空洞變成裂紋的步伐;滲碳使得滲碳層密度減小,體積膨脹,對外層非滲碳層產生體積應力,惡化了外壁受力狀況,促進了爐管的斷裂;滲碳層的熱膨脹系數降低,使得外壁非滲碳層與內壁不一致而產生“膨脹應力”,增加爐管的內應力,利于裂紋的產生。
裂解爐管長期在高溫下運行,爐管內壁產生結焦,由于結焦層的傳熱系數、導熱系數均小于管材,當爐管內的結焦層較厚時,為了保證生產效率必然要提高爐管的外壁溫度,加劇了爐管的滲碳速率。在降溫時結焦層妨礙爐管的熱收縮,產生很大的拉應力,甚至使爐管產生裂紋而開裂損壞。
7.乙烯裂解爐管失效過程示意
裂解爐管失效過程示意:高溫下運行——>產生蠕變、彎曲、氧化、結焦、滲碳——>金相組織惡化、機械性能下降、應力增大——>晶界上有空洞、滲碳層產生微裂紋——>在應力的作用下形成裂紋——>在熱沖擊的作用下斷裂。
8.延長爐管壽命的處理措施
爐管在高溫狀態下運行,由于加工原料的性質的決定,長期運行的爐管滲碳是不可避免的。滲碳造成爐管材料的各種性能的降低和組織惡化,將低了爐管的使用壽命。爐管的失效主要與滲碳有關,而影響滲碳的主要因素是溫度;另一方面裂解爐管需要定期進行清焦,這樣爐管必須承受溫度波動和熱沖擊造成的疲勞作用,而滲碳后疲勞性能的下降影響了爐管的使用壽命,導致爐管的快速破壞。為了延長運行爐管的使用壽命,必須從兩方面考慮,一是如何才能避免或減緩爐管的各種損傷;二是對當前爐管損傷的形式和程度采取相應的措施,以盡量延長爐管的使用壽命。應采取以下措施:
8.1及時監控爐管表面溫度,保證爐管在1115℃以下運行,到達此溫度時及時調整操作。
8.2按設計要求分配加工量,避免裂解爐超負荷運行。
8.3加強巡檢,觀察燒嘴燃燒情況,發現火焰出現舔燒爐管和二次燃燒時,及時進行調整,保證火焰正確燃燒。
8.4裂解爐到達燒焦條件時,及時按裂解爐燒焦程序進行燒焦,保證燒焦徹底,防止爐管堵塞。
8.5改善爐管內表面狀態,在爐管進貨和安裝檢修時檢查內表面,杜絕使用內表面有麻點或組織疏松的爐管。
8.6如果發現裂解爐管出現裂縫和堵塞,及時進行處理。在對爐管進行檢修時要及時調整爐管的配重和導軌,防止爐管彎曲。