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門機臂架關(guān)節(jié)軸承損壞原因分析及解決措施

http://www.ngjthbc.cn 2015年09月19日        

     摘   要:40t-33m特大型門機是天津港引進的第一臺門機,該門機不論是整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計,還是零部件配備、電器控制和節(jié)能技術(shù)等方面都為當時國內(nèi)港口最先進的門座式起重機。然而,在使用200多小時后,該軸承出現(xiàn)了兩次損壞,嚴重影響了生產(chǎn)作業(yè)。本文就故障的分析及解決方法進行論述。

        關(guān)鍵詞:門機臂架;軸承損壞;解決措施

        天津港于1999年底引進了第一臺40t-33m特大型門機。該門機不論是整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計,還是零部件配備、電器控制和節(jié)能技術(shù)等方面都為當時國內(nèi)港口最先進的門座式起重機。該機自重430余噸,吊鉤作業(yè)最大提升高度可達軌上28米,抓斗作業(yè)最大提升高度可達軌上18米,變幅幅度為10~33米,額定起重量40噸。
        在該門機四連桿機構(gòu)的設(shè)計中,為了結(jié)構(gòu)緊湊、鵝頭移動保持更好的水平度,設(shè)計者為臂架與象鼻梁鉸點選用了GE200ES-2RS型關(guān)節(jié)軸承。這種軸承具有承載力大、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、使用壽命長等特點,門機投入使用初期效果很好。然而,在使用200多小時后,該軸承出現(xiàn)了兩次損壞,嚴重影響了生產(chǎn)作業(yè)。本文就故障的分析及解決方法介紹如下。
         一、故障現(xiàn)象及分析
       (一)故障現(xiàn)象。門機在重載變幅動作時,臂架系統(tǒng)發(fā)出刺耳的嘯叫聲音,臂架箱體伴隨抖動和共鳴。經(jīng)過公司和生產(chǎn)廠家技術(shù)人員的共同檢查確認,聲音是從臂架關(guān)節(jié)軸承處發(fā)出的。經(jīng)初步分析,大家認為聲音是關(guān)節(jié)軸承潤滑不良造成干磨而引起的。
       (二)原因分析。大多數(shù)軸承損壞的原因除潤滑不良外,還包括承載能力不足超負荷等外界因素。為此我們從這幾個方面進行了分析:
        1、超負荷:經(jīng)過計算,該關(guān)節(jié)軸承部位所承擔的最大負荷約為 1975kN,而該軸承額定承載能力為10600KN。由此可確定,該軸承的損壞與負載過大無關(guān);
        2、非正常沖擊或管理不到位:該門機開始使用至軸承損壞過程中,時間較短,期間沒有出現(xiàn)過可能導致軸承損壞的因素,如非正常沖擊或長時間不予潤滑等情況。由此可以確定,并非意外因素或管理不到位造成軸承損壞;
        3、潤滑情況:門機的潤滑系統(tǒng)采用的是“上海五豐電液成套工程有限公司”設(shè)計的干油集中潤滑系統(tǒng)。
        ①系統(tǒng)結(jié)構(gòu):該系統(tǒng)將門機分為臂架系統(tǒng)(大臂與象鼻梁)、人字架系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)大軸承三部分進行交替潤滑(每部分有兩個總管路)。此關(guān)節(jié)軸承為門機大臂與象鼻梁連接鉸點,并與臂架系統(tǒng)其他各鉸點軸承(滾柱式)并聯(lián)在臂架系統(tǒng)的兩條輸油總管上。
        ②工作原理:集中潤滑油泵給臂架系統(tǒng)打油時,是按照次序逐個給臂架兩路總管中一側(cè)的各點打油,直至此一路所有雙線分配器(注油閥)全部動作到位。同時,該路總管內(nèi)壓力上升并超過另一路總管5公斤時,兩路總管頭部的壓差開關(guān)動作,控制系統(tǒng)自動斷開此路并轉(zhuǎn)給另一路總管打油,直至此路并聯(lián)的各注油點的雙線分配器全部動作為止。該管路壓力上升至兩管路壓差達到5公斤時再次轉(zhuǎn)回第一路,結(jié)束一個循環(huán)。這種工作循環(huán)直至達到該路潤滑系統(tǒng)設(shè)定的工作時間停止。
        從軸承損壞現(xiàn)象和潤滑系統(tǒng)工作原理兩方面分析,可確定主要原因是潤滑不良造成的。
       (三)拆檢分析
        根據(jù)上述分析,我們首先對該軸承進行了人工加油。加油后,震動和噪音消失。繼續(xù)實驗一小時左右又再次出現(xiàn)異響。我們又對集中潤滑系統(tǒng)進行了仔細檢查,沒有發(fā)現(xiàn)異常。然而,在繼續(xù)使用后仍然出現(xiàn)震動和噪音,而且沒有減小跡象。為此,我們決定對該軸承進行拆檢分析。
        第一次拆檢:
        1、拆檢后發(fā)現(xiàn),關(guān)節(jié)軸承外領(lǐng)內(nèi)壁面在安裝狀態(tài)時的下端面有圓弧角為30~40度左右的幾道劃痕;
        2、該軸承的軸下端面(在安裝狀態(tài)時)有圓弧角為180度左右的磨損痕跡,沿軸向形成突肩。磨損區(qū)寬度與關(guān)節(jié)軸承內(nèi)領(lǐng)寬度相同,突肩最大高度約為3~4mm。
        根據(jù)以上現(xiàn)象和對軸承及軸體潤滑孔道結(jié)構(gòu)進行的分析,初步認為造成磨損的原因有三個:     
        第一、軸承及軸體油路本身有缺陷,造成潤滑脂難以到達承壓面(軸承及軸結(jié)構(gòu)見圖1);

圖1

        第二、加油時間過短,潤滑不夠充分;
        第三、在安裝時軸體孔道內(nèi)未做徹底清理,留有加工殘留物。
        根據(jù)以上情況,我們采取了如下措施:
        首先、對軸進行修復和清洗,更換新軸承;
        其次、要求門機司機作業(yè)中每隔8小時加一次油。
        采取以上措施工作幾十小時后,再次出現(xiàn)了干磨異響現(xiàn)象。為此,又進行了第二次拆檢。
        第二次拆檢:
        這次檢查結(jié)果與上次完全相同。通過仔細分析我們發(fā)現(xiàn):
        1、關(guān)節(jié)軸承內(nèi)外領(lǐng)承壓面幾乎沒有潤滑脂,而在非承壓面卻有較多油脂并從非承壓面最上端溢出軸承。說明油脂在進入軸承承壓面前就已經(jīng)被擠出軸承;
        2、在軸承內(nèi)領(lǐng)與軸的上端面之間有很多油脂。
        經(jīng)過分析圖紙我們還發(fā)現(xiàn),該軸承外徑加工尺寸為200h7,與關(guān)節(jié)軸承內(nèi)領(lǐng)為負偏差。從拆檢結(jié)果我們斷定,損壞過程如下:
        在潤滑系統(tǒng)工作時,潤滑脂沿油道進入關(guān)節(jié)軸承內(nèi)油槽后,大部分進入非承壓面,并從軸承兩端溢出。僅有極少量油脂進入承壓面內(nèi)的油槽(軸承油槽結(jié)構(gòu)見圖2),但因承壓很大、間隙過小,無法均勻分布到摩擦面,所以首先造成局部干磨,當溫度較高時出現(xiàn)軸承內(nèi)外領(lǐng)“抱死”現(xiàn)象。

                

                                                                 圖2 
        當關(guān)節(jié)軸承“抱死”后,由于軸承內(nèi)領(lǐng)與軸之間為負偏差配合,油脂從軸上的出口進入軸與軸承內(nèi)領(lǐng)之間空隙,從而造成軸與軸承內(nèi)領(lǐng)之間形成“軸承”的現(xiàn)象。由于軸上油槽與軸承內(nèi)外領(lǐng)之間油槽相同,且僅是沿徑向圓周有一道10mm寬的油槽,在滑動過程中不能充分分布油膜,造成軸的磨損。當磨損到一定程度時,金屬屑進入摩擦面使磨損加劇,產(chǎn)生劇烈震動和噪音。
        二、解決措施
      (一)措施
        1、 修改軸承油道。 鑒于軸承油槽結(jié)構(gòu)難以將油脂均勻分布,我們對新軸承進行了修改,即沿軸承軸向在軸承外領(lǐng)內(nèi)表面,均勻加工出6道寬4mm深2~3mm的油槽與其原有的徑向油槽相通,使油脂能更加容易地進入承壓面區(qū)域(見圖3);

  圖3  軸承外領(lǐng)油槽改造示意圖

        
        2、加大軸徑公差,增大軸的摩擦阻力。將軸重新加工,使其與軸承內(nèi)領(lǐng)之間為過盈配合,公差為+1,使油脂難以進入內(nèi)領(lǐng)與軸接觸面,增大摩擦阻力;
        3、設(shè)置獨立潤滑系統(tǒng)。由于頻繁使用集中潤滑系統(tǒng)加油,造成臂架其他鉸點軸承油脂過多,既造成不必要的浪費,又造成設(shè)備的污染。為此,我們?yōu)殛P(guān)節(jié)軸承重新安裝了一個獨立的手動潤滑裝置,與集中潤滑系統(tǒng)管路斷開。要求每班次作業(yè)中由司機進行一次3~5分鐘的加油。
       (二)效果
        通過采取以上措施,該軸承工作正常,臂架系統(tǒng)工作十分平穩(wěn),異響和震動全部消失。該門機運行至今已連續(xù)使用兩年多,作業(yè)量累計達200多萬噸,沒有出現(xiàn)任何異常。2001年,我公司新定購并投入使用的40t—33m門機(4#門機),在圖紙審核中我們借鑒了改造經(jīng)驗,對原設(shè)計進行了修改,實際應用效果良好。該項故障的解決也為天津港其他公司購置同類大型門機以及生產(chǎn)廠家完善設(shè)計積累了很好的經(jīng)驗。

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